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  • 蓄热式加热炉用浇注料的发展历史和改良方案介绍!

    2019-05-30 18174

      20世纪90时代,我国开辟、使用了蓄热式连续加热炉,进而使钢铁企业的低热值燃料得到了高效诈骗。但同通常的轧钢加热炉相比,蓄热式加热炉的焚烧方法、换热方法、换热介质等方面都发生了重大转变,炉型结构也因之发生了转变,形成蓄热式加热炉炉墙内通道较多、结构复杂、施工与烘烤麻烦等一系列问题,形成工作衬密闭性与综合整体性差,炉衬与烧嘴地区耐火原料在运用中易开裂损坏。其余,蓄热式加热炉的高温烟气与高温预热焚烧介质均从烧嘴本体畅通和成对烧嘴间频繁换向焚烧的工作条件,极易形成炉衬与烧嘴地区耐火原料出现热震裂纹、热应力疲劳损坏和烧嘴喷口变形。

      针对上述情况采用了如下对策进行处理:

      (1)选择杂质含量不超出2%的优质高铝矾土熟料为大骨料,免得原料中含有较多的杂质,在高温过程中发生低熔点物质,致使浇注料的荷重软化温度降低,影响浇注料的高温运用功能,形成烧嘴在工作过程中变形、工作功能下落。

      (2)选择烧结莫来石为细骨料和粉料,诈骗莫来石组织结构好、蠕变率低、热膨胀小、抗热震性好和抗化学腐蚀强等优势,改善浇注料的线转变率、热震安稳功能、抗腐蚀功能和抗高温蠕变功能,升高浇注料的高温抗压强度。

      

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      (3)选择红柱石、蓝晶石为膨胀原料,诈骗红柱石、蓝晶石在高温下莫来石化过程中的体积膨胀效应,改善浇注料的高温烧后线转变,升高浇注料热震安稳性。

      (4)选择致密刚玉细粉、α-Al2O3微粉、硅微粉为微粉原料,在升高浇注料密实度的同时,诈骗α-Al2O3熔点高的特性升高烧嘴浇注料的耐火度,诈骗粉料和骨料在高温条件下的烧结,生成莫来石和二次莫来石,在改善浇注料线转变率的同时,升高浇注料的综合力学强度和高温功能。其余,研讨者加入小量的Al-80水泥为融合剂,诈骗其快硬高强、耐火等特点,改善浇注料的中低温融合强度;加入多晶氧化铝纤维为加固、增韧原料,加入防爆纤维为防爆剂,进一步升高浇注料的融合强度和热震安稳功能;以六偏磷酸钠、FS20为高效复合分布剂(减水剂),改善浇注料的施工功能。

      相比寻常高铝浇注料,改善后的浇注料拥有更优的综合指标,其烧后线转变情况表明其拥有微膨胀性,可有用预防炉衬与烧嘴的紧缩裂纹;1100℃下水冷次数达25次,表明浇注料的热震安稳性较好,可减少烧嘴部分耐材的热震开裂;高温荷重软化起始温度大于1400℃,高于加热炉最高运用温度,可预防炉衬鼓肚与烧嘴喷口变形问题,延缓烧嘴运用功能的劣化。

      综上所述,改善后的蓄热式加热炉炉衬与烧嘴整体浇注料拥有细观组织结构正确、中高温烧结融合情况优良、力学强度高、线转变率与热震安稳性优、荷重软化起始温度上等优势,综正确化功能优良。改善后的浇注料的施工功能优良,在免爱护条件下运用寿命拉长1倍以上,大于12个月,有用减少了炉衬与烧嘴爱护的工作量,降低了加热炉浇注料、修补料打发与爱护本钱。


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